电磁换向阀 故障排除
- 作者:中国液压网
- 时间:2011-01-25
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上述来自阀加工质量不好而产生的电磁阀换向不可靠的现象,随着液压件质量的提高会有较大改变,用户在使用时可根据具体原因,分别采取对策。
③ 因污物所致
a.阀装配时清洗不良或清洗油不干净,污物随清洗油进人阀芯与阀体配合间隙中,卡住阀芯。
b.油液中细微铁粉被电磁铁通电形成的磁场磁化,吸附在阀芯外表面或阀孔内表面引起卡紧,所以对于存在铁粉尘的地方,最好安设磁性过滤器。
c.运转过程中,空气的尘埃污物进人液压系统,带到电磁阀内。
d.油箱无防尘措施,注射机多以床身为油箱,污物特别容易进人。
e.水分进人阀内造成锈蚀,注射机绝大多数装有以水为冷却介质的冷却器,水分进人油内的可能性大大增加。
f.油液老化、劣化,产生油泥及其他污物。
g.包装运输、修理过程中进人。
④ 其他原因造成的不换向
a.复位弹簧的弹力不够造成不换向。这住住是弹簧疲劳、拆修后错装成弱弹簧或者复位弹簧折断,造成阀芯不复位而不能换向或换向不良。可根据不同情况予以排除。
b.背压过大,超过了电磁阀的额定背压值,一般阀生产厂家都规定了阀的回油口T(O)的允许背压值,用户使用时不要超过该规定。表3-8列出了德国力士乐公司:型电磁阀回油口的背压值,供参考。因为如背压太大,电磁铁的推力便会不够(阀用电磁铁的推力仅为几十牛顿)。
c.用户在设计液压安装板(或集成块)时,有些粗心的设计人员未设计有[孔泄油通道,或者虽设计了却和回油孔通。前者泄油无处可走,后者有可能因回油背压过髙招致I 腔压力高,均使电磁铁不能推动阀芯而无法实现换向。泄油口必须单独畅通地回油箱。
d.推杆在使用一段时间后变短,多为推杆硬度不够,而改变了阀芯换向的位置。
e.油温过髙,阀孔变形,卡死阀芯。
f.电磁铁四个安装螺钉未拧紧或因阀体上四个螺紋孔攻得太浅,拧不紧,均造成阀芯换向不到位的现象。
(5)电磁阀的外泄漏
①电磁铁与阀体结合面(图3-41中的1处)之间的外泄漏。
产生外漏的原因如下。
a.因连通两O腔(如34D-25B型)的工艺横孔之孔口的工艺螺堵或圆柱堵头密封配合不好,油背压高时,油液经此工艺孔口螺堵或圆柱堵头缝隙流出,再经电磁铁与阀体结合面泄漏出来。此时应重配圆柱堵头。对螺纹堵头应按图3-42所示方法缠绕聚四氟乙烯带,注意方向不可缠反。
b.L孔的工艺横孔φ5mm闷塞因配合松动而漏油,可钻掉重新铰孔,再打人配作(放大)的闷塞。
c.从"推杆-O形圏-定位套"机构产生漏油。应注意:推杆表面有否拉伤,是否光滑;O形圈是否破裂;O形圈凹槽尺寸是否设计合理等。
d.泄油流道!^没有单独接成与油箱相通,而是接成(或设计成)与回油腔(O、T)相通。当O腔背压髙时,油液倒灌入阀芯两端的L腔,超出了推杆O形圈的密封能力,势必从推杆O形密封圃外漏。